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設備技改 小創(chuàng)新?lián)Q取大效益

        創(chuàng)新不單單是大的變革、大的改造,更體現(xiàn)于日常工作的小細節(jié),是打破思維禁錮后的逆向提升。公司深化降本增效工作,生產(chǎn)的主陣地應該是設備技術的改革創(chuàng)新,以技術換取增效空間。對于我們每個員工來說,創(chuàng)新首先是要創(chuàng)自己的新,立足安全穩(wěn)定高效生產(chǎn),從不同角度看生產(chǎn)運行中存在的問題,大膽提出小改小革的建議想法,全力以赴去論證實踐,以小改革小創(chuàng)新解決生產(chǎn)大問題,增創(chuàng)生產(chǎn)大效益。我們應著手于此,也必將得益于此。
 

        設備技改創(chuàng)新延長使用壽命,降低維護成本。設備維護成本和使用壽命是生產(chǎn)穩(wěn)定和生產(chǎn)成本的一項重點。設備運行不穩(wěn)定、運行周期短、使用壽命短等是生產(chǎn)的問題,更是創(chuàng)新的方向。如,鏈斗機為鍋爐輸渣系統(tǒng)的重要非標設備,在鏈斗機長期連續(xù)不間斷的運行過程中,灰渣在鏈斗機底部堆積超過滾輪之間的連接件高度,對連接件造成磨損,嚴重降低了設備的使用壽命。經(jīng)過設備的技改創(chuàng)新研究,在鏈斗機滾輪之間的連接件中部,每間隔5個連接件焊接長度70mm的等邊角鋼作為刮渣板,鏈斗機左、右兩側共計加裝120個,當渣堆積到一定高度時,刮渣板隨著鏈斗機轉(zhuǎn)動會將堆積的渣推開,從而避免了渣對連接件的磨損,延遲了設備使用壽命,降低了維護成本。要對設備的運行周期、使用壽命進行深入研究,找準問題根本所在,以技術手段,解難題、創(chuàng)效益。
 

        設備技改創(chuàng)新滿足工藝需求,提高運行效率。工藝設計與現(xiàn)場實際的差異往往會造成工藝指標難以實現(xiàn),迫使設備超負荷運行或備機不備,對穩(wěn)定生產(chǎn)和設備運行效率造成影響。近期對某臺冷油器收集數(shù)據(jù)、對比探討,通過翻閱原始計算書得知,該換熱器熱側進口油溫為67℃,冷側進口循環(huán)水溫度為31℃,熱側出口油溫為50.01℃,熱側冷側板片布置分別為28片;而實際運行過程中,熱側進口油溫最高為60℃,循環(huán)水進口溫度夏季最熱可達35℃左右,而熱側出口油溫要求降至35~45℃,與原始計算書中所提工藝條件存在較大偏差,導致本來應該一備一用的兩臺冷油器,長期處于兩臺同時運行狀態(tài)。經(jīng)過重新核實工藝參數(shù)后,通過計算,在原基礎上每臺設備增加熱側冷側板片25片并合理排列布置,就能使單臺冷油器滿足生產(chǎn)工藝指標需要,從而保證備用設備正常備用,既消除備機不備的生產(chǎn)隱患,也減少了一臺運行設備,提高了設備運行效率。
 

        設備技改創(chuàng)新改善生產(chǎn)環(huán)境,提高環(huán)保效益。鍋爐運行中發(fā)現(xiàn),在進入鏈斗機的落渣過程中,會造成大量揚塵,由于鏈斗機為常壓設備,再加上該設備本身的結構特點,揚塵擴散至周圍環(huán)境,對系統(tǒng)穩(wěn)定運行和工作環(huán)境帶來了一定影響。通過深入排查研究問題原因,從工藝設備上大膽改進,在原來的基礎上,設計新增兩根φ159*4的抽灰管道將鏈斗機和空預器連通,因鏈斗機內(nèi)部為常壓0.1Mpa,空預器底部煙氣側壓力約3000Pa,利用兩者的壓差,將鏈斗機進渣口落渣過程中產(chǎn)生的揚塵抽送至空預器底部煙道,并隨煙氣進入鍋爐的除塵系統(tǒng)進行處理。通過技改,該區(qū)域含塵量由原來的1.2mg/m³降至0.3mg/m³,極大程度的減少了揚塵,改善了設備運行環(huán)境和員工工作環(huán)境。
 

        降本增效的辦法在生產(chǎn)一線,技改創(chuàng)新的關鍵在隱患問題。從公司設備運行情況來看,運行方式、運行效率、運行周期等方面問題還存在,改革創(chuàng)新增效的空間還很大。技術人員更要把精力集中在大小問題的攻關上,通過這些或大或小的技術革新,就能創(chuàng)造出穩(wěn)定生產(chǎn)、高效生產(chǎn)的大效益。

 


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